问题13:我现在接触到一个小麦淀粉废水,进水cod在9000左右,出水要求达到100以下,现在初步决定采用气浮 uasb sbr工艺,请问uasb和sbr水力停留时间一般多长时间比较好?能达到处理效果。
回答:
1、uasb一般设定水里停留时间是3小时左右。不过,.uasb不像好氧生化处理那样以水力停留时间来计算的。通常是以容积负荷和流速来设计的。
2、sbr的水力停留时间一般在5-7天。
问题14:我在的一药厂生产克拉霉素,罗红霉素,阿奇霉素,产生的污水cod:12000,氯离子:10万 ,请问有什么好的方法处理吗?
回答:
1、需要看看可生化性,你可通过做b/c比确认下。
2、我觉得这些废水中可能含有抑菌成分,不利于生化处理。 如果事前通过物理化学法可以间接、前处理的,则再通过生化法可行。
问题15:处理生活用水,主要是洗澡水,内含大量香皂水,洗衣粉水机洗洁精水,这种水用什么工艺处理计较好那。采用接触氧化 沉淀法可以吗?
回答:
1、这个要看你的这些洗涤剂内是否含有磷,如果有的话,你的工艺就不行了,因为接触氧化法除磷效果差。
2、另外,洗澡的水的话会有一定的有机污染物,但是浓度受水量大的影响,不会太高。处理工艺可以看看物化沉淀后的效果,如果物化法可以达标的话,则不用生化法也可。
问题14:请教化工污水处理 医药化工废水:cod:8000 mg/l ---10000 mg/l,氯离子---3000 mg/l左右。 现有工艺:铁碳--加药沉淀---综合调节池-----厌氧---a---o---加药沉淀---氧化---a---o---沉淀过滤---出水 处理效果:厌氧前预处理cod可降到6000 mg/l --8000 mg/l,厌氧需要进水控制在4000 mg/l以下才能达标排放(目前稀释可以做到,说明可生化性能良好),目前厌氧可以将cod降到2000左右,一级a/o可以降到300 mg/l。 请问各位大侠,如何将厌氧前段cod控制在4000 mg/l以下,请各位专家给支个招。是否可以在中间再增加一级厌氧来达到要求。(前阶段已经在源头减少了高cod污染物的排放)。
回答:
1、既然稀释可以做到达标,说明是冲击负荷或接近了设计负荷才导致处理效果低下。
2、这样的话,是否可以考虑将出水部分回流来作为原水的稀释水。
问题15:印染废水采用调节池------厌氧(带三相分离器的活性污泥法)-----好氧(活性污泥法)---1沉淀----药物混凝-----终沉淀-----排放, 现排放标准cod100 mg/l以下, 说明一下现在的: 1沉淀cod150 mg/l --160 mg/l左右,终沉淀cod70 mg/l --90 mg/l左右, 以后要达到cod50 mg/l以下, 应该增加什么工艺方法投资少、运行费用小?
回答:
看看出水颗粒物多不多,如果多的话,过滤一下在检测是否可以降低到50左右。确认后可以在后端追加砂滤。
问题16:造纸原料:大部分为稻草,小部分为纸壳儿。我们用造纸产生的中段水(厂家回用了3次后排放的)直接做混凝沉淀实验,加药量大且污泥量大,不易沉淀,所以我想在混凝沉淀前加一步酸析气浮,可我们部长说气浮效果不好,但我查的很多资料里都有用到气浮,所以,我想请教做过此类废水的人士给讲讲,气浮实际效果到底如何?
回答:
(1)气浮对小颗粒物质(已混凝后的)比较适合,你在混凝前段加气浮,由于颗粒量较多,效果不会太好的。
(2)造纸废水污泥量大,其中一个理解是颗粒混凝沉淀后的沉降压缩性不是太好。但在脱水阶段应该没有影响的。
(3)不管气浮加不加,加在哪里。不改变污泥总量的。如果为了巩固物化段的效果,可以将气浮加在混凝沉淀的后段。
问题17:现有制豆黄浆水:cod6000 mg/l -26000mg/l,ss也很高其他不知了 70t/天 工艺:调节池—二级水解酸化—生物接触氧化—混凝沉淀—出水 出水要综合一级标准 cod小于100 mg/l,现在已经出水能达到200 mg/l左右。(1)如果对调节池进行改造,进行投泥,变成水解酸化池,此方案可否提高出水水质?(2)生物接触氧化池,污泥解絮,泛白,沉降性能很差。原因:进水水量没控制好,导致负荷过高。填料上污泥相对减少一部分。处理措施:暂时不进水,闷曝,排上清液,加营养。这样能挽救回来不?(2)生物接触氧化池,污泥解絮,泛白,沉降性能很差。原因:进水水量没控制好,导致负荷过高。填料上污泥相对减少一部分。处理措施:暂时不进水,闷曝,排上清液,加营养。这样能挽救回来不?
回答:
(1)调节池的作用是调节水量和水质,如果废水水量和水质稳定的话,改造调节池也是可以的。否则将调节池改造了过后,进水量及水质出现大幅变化的话将导致后续的生化系统操控困难。
(2)目前已有了水解酸化池,如果再设置的话可能意义不大;如果目前的水解酸化池停留时间不够或者因为负荷高而处理效率低的话,可以考虑将调节池改造为水解酸化池。
(3)不知道废水ss含量如何,如果ss较高的话,可以将调节池改造为物化混凝沉淀池,由此可以大幅降低后续生化系统的处理负荷。
问题18:造纸污水处理工艺,造纸污水(cod3000 mg/l ,ss3000 mg/l)初沉池(cod1500 mg/l ,ss1000 mg/l)水解池(cod 1000 mg/l /,ss 500 mg/l)厌氧池(cod 650 mg/l ,ss 300 mg/l ,bod:100 mg/l)缺氧池(cod 550 mg/l ,ss 300 mg/l ,bod:50 mg/l)氧化沟(cod 350 mg/l /,ss 150 mg/l ,bod15 mg/l)深度处理(cod 300 mg/l /,ss 100 mg/l)出水(cod 150 mg/l , ss 50 mg/l, bod:13 mg/l),整个工艺比较复杂,进氧化沟bod=50 mg/l左右氧化沟去除率很低,请问您有何高见能提高氧化沟的去除率?您觉得出水能做到cod100 mg/l以下吗?工艺流程能不能帮我们优化一下? 您认为氧化沟改造能有效果吗?
回答:
(1)除率高低和浓度有很大关系的,比如cod1000 mg/l处理到100 mg/l,去除率90%,这个还比较容易。但是100 mg/l去除到10 mg/l的话,微生物是非常困难的,即使处理到了10mg/l,也很难维持运行的。
(2)好氧池的进水bod=50 mg/l已经不高了,依靠氧化沟运行也勉为其难。
问题19:周进周岀的二沉池,在污泥絮凝性稍差时,尤其容易发生短流现象(较中进周出的),是这样吗?请问是什么原因?
回答:
1、絮凝性稍差时,容易发生短流现象。这是因为絮凝性好的污泥,从配水口出来后,密度大,集中向池底及池中心移动,并于池中心部汇聚,清水向上,再向池周方向运动,出水。这个过程是在泥水分离良好时,而当活性污泥絮体不好时,密度差不能体现,短流就容易发生。
2、来,中进周出的话,必须经历一定长度的沉淀区,絮凝不好时,其沉淀效果优于周进周出。
问题20:喷漆废水(主要是面漆)由于加凝聚剂,循环使用,cod 20000mg/l,bod 3000mg/l,水量30t/d,求处理工艺。甲方还不想用生化处理。要做设备。我想用调节池 碱 絮凝沉淀 氧化剂氧化 气浮 加药过滤 活性炭吸附。不知工艺行不行?
回答:
1、喷漆循环废水是比较难处理的废水,主要含苯等难降解物质。
2、按照所用的物化处理法,水量也不是很大,所以,应该可以达标处理的。其中重点要保证活性炭的有效性。
3、氧化剂氧化如果是芬顿法的话,ph值的控制比较关键,药剂间的比例和反应时间可以通过实验室多加对比试验,找出合适的药剂配比、ph值、反应时间。
问题21:帮我介绍一下泥-膜共生复合a2/o工艺的情况,现在遇到了难题,这个工艺从未接触过啊。
回答:
应该是在好氧段增加了滤料,附着生长有生物膜,借以提高抗冲击和处理效率,并且在处理设施占地面积有限时可以使用,以便节约占地。
问题22:关于酱油生产废水处理的问题,进水cod8000mg/l,ss1000mg/l,在进行工艺设计时采用混凝气浮 水解酸化 uasb 接触氧化,这样可以吗?
回答:
单看工艺没有问题,不过处理工艺不是说能处理达标就好了的。还要考虑成本的。
另外,混凝气浮的话,要试验看看混凝后的絮体颗粒,过大的话,应该是混凝沉淀,而非气浮。
问题23:,每天水处理量为2-3t/d,进水cod较高,有1万多,而且进水中含有硫酸,ph在1-2左右,请问这种废水适合用什么样的工艺比较好?目前已经调ph后加药试过,效果不太好,ph比较难调,还有就是加入pac后效果不怎么明显,矾花也不大。
回答:
我觉得你的水量比较小,处理起来的设备投资不小,是否可以委托专门的危险废弃物处理单位处理。
问题24:有人说水解酸化处理污水效率不高为什么?据说效率可以达到40%----50%的,它的处理效果好的话,会有什么明显的现象表现出来(比如说冒出很多气泡)?
回答:
1、水解酸化一般用在工艺的前段,用以提高废水的可生化性。
2、菌种不一样,处理效果不同。有40%----50%的处理效果也是很好的。
3、处理工艺中很少看到单独用厌缺氧来处理废水的,一般都会后接好氧处理工艺。说明出排水稳定性没有好氧工艺高。
4、自然是很好的一个直观判断效果好坏的标准。当然也可以检测进出水来了解去除率。
问题25:机械格栅—微滤集水池—水解酸化—好氧曝气—气浮分离—出水,此工艺流程中我觉得气浮放前面比较好,哪种方法更适合?
回答:
1、什么位置,要看各工艺段的水质情况,也要考虑到生化系统的底物要求。
2、放在后段,出水较好时也可以不使用,可以节能。水质不佳时就开起来。
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